【劳模讲述】
我是一名“油二代”。1976年,我的父亲在华北油田大会战时来到河北任丘市,从此再也没有离开油田。
我18岁上班,在油田当了一名集输工。在当学徒的两年里,我的任务主要是参数调整。从我们这道工序输出的原油,每个参数都必须达标,否则进入下道工序就可能引发事故。为此,我加倍努力,白天听师傅讲、看现场操作,详细记笔记,晚上捧着笔记学,温度、流量、压力、电流电压、化学药剂添加……每个参数都在脑子里过几遍,弄不明白不睡觉。这项技术全靠手工操作,依靠勤调整、勤分析、勤检查,一年后我就熟悉了各个岗位,能够单独完成很多任务,那份自豪感真长精气神儿。随后,我调到油田“第三大站”雁大站工作,当了运行班长。
2000年,单位安排我到新建设的西柳作业区西柳10转油站工作。当时有些想不通:我对雁大站很熟了,工作正顺手,为什么要去那么远的一个陌生站点?后来,我还是去了,心里想:到组织最需要的地方去。
新站点建站一年多就投产了,我看过图纸,发现几乎每张都得改。任何工艺和设备,我们不能只做使用者,还要保障它符合实际需求。那些天,我每天手捧图纸沿着管沟看、围着设备转,将地下流程布局、地上管线走向、设备运行参数一一记在心里,后来竟成了西柳10转油站的“数据库”“活地图”。
哪里有难题,哪里就有提质增效的空间。比如,原来的温度控制装置每天消耗天然气3000多立方米,我把原来的并联工艺改为串联工艺,减少了中间流程,实现热能重复利用,使每天消耗的天然气降到100多立方米。后来,我提出“大罐负压抽气”新工艺,工艺完成后原油脱气可全部回收利用,再也不用花钱买天然气了。又比如,油井生产过程中,由于地层变化,采油树常出现偏斜。如果实施作业修井,每次要停抽四天,费用在10万元以上。经过40多天观察、试验,我研发了“井口扶正器”,实现了增效节能。参加工作37年,我带头完成创新成果150多项,获国家实用新型专利17项,创经济效益2000多万元。
回想这些年,我曾一个多月住在站上没有回家,曾半夜起床去检修抢修,曾一次次为攻克难题挑灯夜战……虽然每天的工作重复、单调、辛苦,但我感到由衷自豪。就像习近平总书记所说的那样——劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽。